“煙氣循環(huán)升溫”、“低溫位熱能回收”、“高壓飽和蒸汽利用”……陜西有色集團旗下的漢中鋅業(yè)有限責任公司,以科技創(chuàng)新領跑節(jié)能減排,先后實施了10余項技術改造,用新技術的引進與轉化來實現(xiàn)綠色企業(yè)、節(jié)能減排的夢。
漢中鋅業(yè)是一個年產工業(yè)硫酸70萬噸的制酸企業(yè)。怎樣向硫酸生產工藝要節(jié)能,要減排,要綠色生產呢?請看:
煙氣循環(huán)升溫改造。他們借鑒國外經驗,將硫酸生產系統(tǒng)的二吸塔出口煙道與干燥口煙道導通,利用干燥氣體進行轉化升溫。這樣一改,減少了水分的帶入,充分利用了煙氣的熱量。從運行效果看,開車母酸用量減少一半,升溫時間提前12小時以上,每次開車節(jié)約電量近萬度。
低溫位熱能的回收改造。制酸生產過程干吸工序三氧化硫吸收會放出大量熱量。目前大多數(shù)鋅冶煉企業(yè)在制酸生產過程,對這部分熱能均未能有效回收利用,造成低溫位熱能的流失浪費。漢中鋅業(yè)同瑞典阿法拉伐公司就干吸工序的低溫位熱能回收技術進行研討,編制技術改造方案,使用特殊材質的換熱器,將低溫位熱能用于余熱鍋爐給水。目前系統(tǒng)運行正常,按每年裝置運行8000小時、燃煤價格每噸500元計算,每年可節(jié)約308萬元的燃料成本。
高壓飽和蒸汽利用改造。在冶煉煙氣制酸過程中,由于煙氣中存在大量金屬氧化物,余熱鍋爐無法安裝過熱管,產生出大量飽和蒸汽。用飽和蒸汽發(fā)電,其發(fā)電機組只能進口,大大增加了發(fā)電成本。所以大多數(shù)企業(yè)只能舍棄余熱發(fā)電。漢中鋅業(yè)與東方鍋爐集團合作,制定了用燃煤鍋爐過熱飽和蒸汽發(fā)電的技術方案并投入使用,降低了投資成本,日常維護費用大大縮減。這一技術改造的使用,成功解決了制約用飽和蒸汽發(fā)電這一難題,走出了一條全新的余熱利用之路。
二氧化硫風機變頻改造。在漢中鋅業(yè),制酸系統(tǒng)二氧化硫風機啟動原來采用水電阻降壓啟動,工頻運行靠調節(jié)風門的開度來控制風量,效率低下,耗能嚴重,控制精度偏低。他們通過變頻改造,對電動機實現(xiàn)無級調速,動態(tài)響應速度快,調速精度高,運行安全可靠,維修方便,每小時節(jié)電847KW,年節(jié)約834噸標煤。
二氧化硫風機汽輪機驅動改造。二氧化硫風機是制酸系統(tǒng)的心臟設備,也是制酸系統(tǒng)功率最大、能耗較高的設備。余熱鍋爐產出的蒸汽壓力較高,用于生產需要減溫減壓。他們給二氧化硫風機加裝汽輪機,利用這部分壓力較高的蒸汽輔助驅動,年節(jié)電折合標煤180噸。
制酸系統(tǒng)轉化余熱利用改造。漢中鋅業(yè)制酸系統(tǒng)采用兩轉兩吸工藝,換熱器出口去一吸塔這部分煙氣溫度約200℃,相對偏低,不便于回收利用,國內大部分企業(yè)就放棄利用。漢中鋅業(yè)在換熱器出口安裝省煤器,加熱鍋爐給水,將鍋爐給水溫度提高到140℃左右,年節(jié)約700噸標煤。
制酸系統(tǒng)電收塵煙氣余熱利用改造。制酸系統(tǒng)電收塵出口煙氣溫度約300℃。此部分煙氣存在流量大、二氧化硫及三氧化硫對材料的腐蝕性等問題,導致熱源采集難度大,目前國內同類企業(yè)均對此未回收利用。漢中鋅業(yè)經過考察和論證,在制酸系統(tǒng)電收塵出口安裝煙氣鍋爐,回收這部分熱能,產出蒸汽可以直接并入主蒸汽管路供生產使用,年節(jié)約700噸標煤。這項技術改造在同行業(yè)起到節(jié)能示范作用。
流化床鍋爐煙氣、乏汽余熱回收改造。流化床鍋爐煙氣排出溫度約有150℃。目前在國內國類企業(yè)都白白浪費。漢中鋅業(yè)在煙氣除塵前加裝熱量回收裝置,利用這部分熱量加熱鍋爐給水泵給水。同時對鍋爐排污水及除氧器乏汽進行換熱,年節(jié)約標煤1872噸。
漢中鋅業(yè)是一個年產鉛鋅42萬噸的有色企業(yè)。他們把鉛鋅生產工藝節(jié)能減排的途徑也鎖定在科技創(chuàng)新上,并實施了技術改造項目。
熔鉛鍋蓄熱式燃燒改造。漢中鋅業(yè)6臺鉛熔化爐原來直接用塊煤加熱,能耗居高,污染環(huán)境,控制水平落后,操作勞動強度大。他們與株洲火炬工業(yè)爐公司合作,采用國內最先進的蓄熱式燃燒技術進行節(jié)能改造。使用天然氣為燃料加熱,大幅度降低了能耗,噸鉛天然氣單耗降為28Nm3,解決了環(huán)境污染問題,提升了裝備自動化水平,改善了操作環(huán)境,年節(jié)約標煤4400噸。
熔鋅爐節(jié)能改造。漢中鋅業(yè)的熔鑄生產線原有兩臺540KW工頻熔鋅爐。由于使用年限長,存在產量小、電耗高、故障多等許多缺點。漢中鋅業(yè)將兩臺舊爐拆除、改造成為一臺工頻有芯熔煉爐,降低了單位產品電耗,減少日常維護檢修費用,徹底解決了隨著產量擴大老舊熔爐出力不足對生產的影響。改造后的熔煉爐生產效率高,保溫效果好,年節(jié)約標煤2437噸。
制氧站空壓機變頻節(jié)能改造。這項改造采用先進的變頻調整技術替代空壓機原降壓軟啟動和工頻運行靠調節(jié)風門的開度來調節(jié)風量的方式,具有動態(tài)響應速度快、調速精度高、操作簡單、保護功能完善、易于實現(xiàn)生產工藝控制自動化、運行安全可靠、維修方便等優(yōu)點。年節(jié)約標煤478噸。
“用科技創(chuàng)新引領節(jié)能減排這項工作,沒有最好只有更好。漢中鋅業(yè)將繼續(xù)加大投入搞科研,全力以赴做減排,實現(xiàn)綠色、環(huán)保、節(jié)能、文明的漢中鋅業(yè)發(fā)展之夢。”記者采訪時,漢中鋅業(yè)有關負責人滿懷信心地說。